近日, 玉華礦主運皮帶機電控及機尾改造順利完成, 提升了礦井運輸能力,設(shè)備運行、維護更加安全可靠,保證了礦井的安全生產(chǎn),經(jīng)濟效益明顯,節(jié)能成效顯著。
玉華礦南風(fēng)井主運輸皮帶是該礦煤炭生產(chǎn)提升的主要設(shè)備,原啟動方式為真空磁力啟動器加液粘軟起裝置,能耗高,設(shè)備維護工作量大,費用高,檢修時間長,運行效率低,機械磨損嚴(yán)重,同時主副電機(4臺630KW高壓電機同時運行)功率分配不均衡。原機尾為斜巷重錘漲緊裝置,換帶、檢修、維護十分困難,影響礦井安全生產(chǎn)、經(jīng)濟效益和能耗指標(biāo)。
針對這一問題,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,列入2015年公司專項資金,對該主皮帶電控及機尾進行改造。在公司機電管理部和玉華礦的共同努力下,拆除了原來的液粘傳動裝置,電控改為變頻控制;機尾沿平巷向前延伸了40米,漲緊方式改為絞車式。在運行性能方面,皮帶的運輸能明顯提高, 4臺電機通過變頻器自動調(diào)整后功率分配較均衡,啟動平滑,減小了啟動時對機械設(shè)備沖擊,噪音及事故率降低,皮帶機換帶簡單易行,減少了維修,維護量,司機操作簡單方便。
目前改造工作已順利完成并投入運行,達到了設(shè)計運行效果,在沒有更換電機的情況下,通過改造前后能耗的對比,預(yù)計每年可節(jié)電約120萬Kwh,約75萬元;拆除液粘裝置和機尾改造后在配件、材料、維護及人工費方面,每年可節(jié)約資金50萬元以上,年合計節(jié)約資金125萬元左右。
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